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發(fā)布時(shí)間: 2019-04-24 點(diǎn)擊次數: 2213次磁力泵運行時(shí)對工藝、操作的要求非??量?。事故發(fā)生后生產(chǎn)廠(chǎng)家對我們的工藝流程和操作提出質(zhì)疑,為了*將磁力泵退磁原因分析清楚,我們做了以下工作。對外部工藝流程系統和司泵操作規程進(jìn)行了檢查。?。?)對從儲罐到泵的入口管線(xiàn)和泵的出口到裝火車(chē)管線(xiàn)進(jìn)行了認真細致地檢查,通過(guò)工藝流程檢查和確認,確定我們的工藝流程沒(méi)有錯誤,排除了工藝系統的原因。?。?)對泵入口前面的過(guò)濾器進(jìn)行了檢查,并沒(méi)有發(fā)現任何雜質(zhì),因此排除了入口堵塞的可能。?。?)對磁力泵進(jìn)行了充分灌泵和*排空,否定了泵內存在空氣的判斷。?。?)當時(shí)付料儲罐的液位8.6米,不存在低液位付料。?。?)罐區付料作業(yè)、裝火車(chē)裝車(chē)作業(yè)的工藝人員嚴格按照操作規程操作,不存在違章作業(yè)。?。?)罐區司泵員操作時(shí)嚴格執行操作規程,而且廠(chǎng)家技術(shù)人員也在現場(chǎng),不存在誤操作。由于磁力泵的滑動(dòng)軸承是以所輸送的介質(zhì)進(jìn)行潤滑冷卻的,因此運轉時(shí),潤滑流道必須提供足夠流量的介質(zhì)對內磁轉子與隔離套之間的環(huán)隙區域和滑動(dòng)軸承與推力盤(pán)、轉軸之間的摩擦副進(jìn)行潤滑冷卻。而生產(chǎn)廠(chǎng)家只在一對滑動(dòng)軸承之間即泵軸的中間部位開(kāi)一個(gè)回流孔,而且軸和回流孔都不是通孔,這樣將使通過(guò)摩擦副的冷卻潤滑介質(zhì)流量不夠,產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)帶走,不能建立并保持良好的液體摩擦狀態(tài)。自潤滑冷卻不好造成滑動(dòng)軸承干摩擦導致抱軸,而外磁轉子繼續旋轉產(chǎn)生熱量。在內磁轉子工作極限溫度以下(釹鐵硼為120℃),其傳遞能力的下降是可逆的,而在極限溫度以上則是不可逆的。即內磁轉子冷卻后,喪失的傳遞能力再也不能恢復,使內磁轉子逐步失去磁性,終導致內磁轉子出現高溫退磁。因此磁力泵的自潤滑系統設計缺陷是造成退磁的主要原因。除了磁力泵自身設計缺陷以外,我們還根據介質(zhì)的性質(zhì),做了以下分析。?。?)所輸送的介質(zhì)(純苯)易揮發(fā),溫度升高容易汽化。而且隔離套內的內磁轉子和隔離套在運行中都會(huì )產(chǎn)生熱量,(內磁轉子與隔離套之間的環(huán)隙區域由于渦流產(chǎn)生高熱量)這將使工作溫度升高。由于磁力泵自身設計缺陷導致潤滑冷卻不好,如果介質(zhì)進(jìn)到泵里的溫度高于進(jìn)口壓力所對應的汽化溫度,則會(huì )使介質(zhì)產(chǎn)生汽化,形成氣泡,這對輸送易汽化液體的磁力泵會(huì )產(chǎn)生很大的安全隱患。?。?)介質(zhì)獲得的靜壓能過(guò)低導致汽化溫度降低而發(fā)生嚴重汽蝕使介質(zhì)斷流,發(fā)生干摩擦導致軸承燒毀抱軸。泵在運轉時(shí)葉輪內部的壓力是不同的,磁力泵由于離心力的作用使入口處的壓力低,但是當低于工作狀態(tài)下的飽和蒸汽壓力時(shí)介質(zhì)就會(huì )產(chǎn)生汽蝕。當泵剛開(kāi)始發(fā)生汽蝕時(shí),汽蝕區域較小,對泵的正常工作沒(méi)有明顯影響,在泵的性能曲線(xiàn)上也沒(méi)有明顯反映。但當汽蝕發(fā)展到一定程度時(shí),汽泡大量產(chǎn)生,堵塞流道,使泵內液體流動(dòng)的連續性遭到破壞造成泵的抽空斷流而發(fā)生干摩擦,由于冷卻失效隔離套渦流損失發(fā)熱嚴重,將導致介質(zhì)溫度和內磁轉子的溫度急劇升高。
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